Kartongtillverkare sparar 20 % energi per år
En tillverkare av wellpappkartonger ville förbättra energieffektiviteten och minimera koldioxidutsläppen. Därför kontaktade de Atlas Copco.
Utmaningen
Kundens anläggningsrum var utrustat med fem kompressorer och en central styrenhet; alla levererade av en konkurrerande tillverkare.
Lösningen
Atlas Copco-teamet genomförde på plats en AIRScan-granskning av hela tryckluftssystemet. Baserat på AIRScan-rapporten lämnades ett förslag på hur anläggningsrummet på flera sätt kunde optimeras.
Tre av konkurrentens fem enheter ersattes med Atlas Copco-enheter. De två återstående konkurrentenheterna behölls som reserv.
De tre nya Atlas Copco-kompressorerna var utrustade med varsin energiåtervinningsenhet som fångar upp den värme som genereras under kompressionen. Den återvunna värmen lagras i en tank på 6 m³ och används i industriella processer, vilket gör att kunden kan minska kostnaderna för pannor och fossila bränslen.
Konkurrentens styrenhet byttes ut mot vår centralstyrenhet Optimizer 4.0 för att minska antalet obelastade timmar för belastade och obelastade kompressorer och för att övergripande optimera hela anläggningsrummet.
- Tryckgivare installerades för att mäta de faktiska besparingarna. Tack vare SMARTLINK kan kunden noggrant övervaka och spåra besparingarna för energi och CO2.
Resultatet
Kundens optimeringsinsatser resulterade i 20 % energibesparingar, motsvarande 169 300 kWh per år. Detta innebär en årlig kostnadsminskning på 37 000 euro. Dessutom uppnådde kunden en CO2-minskning på 71 ton per år. Dessa besparingar bekräftades av kundens egna kalibrerade mätinstrument.
Dessutom sparar kunden ytterligare kostnader för pannor och fossila bränslen tack vare energiåtervinningsenheterna.