10 ขั้นสู่การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

การลดการปล่อยคาร์บอนเพื่อการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม - ทุกอย่างที่คุณต้องรู้
10 ขั้นสู่การผลิตอากาศอัดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ทุกสิ่งที่คุณต้องการทราบเกี่ยวกับกระบวนการลำเลียงแบบนิวแมติก

ค้นพบว่าคุณสามารถสร้างกระบวนการลำเลียงแบบนิวแมติกที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้อย่างไร
3D images of blowers in cement plant
ปิด

ผู้ผลิตรถพ่วงลดการใช้พลังงานลง 9%

งานซ่อมบำรุงและการบริการหลังการขาย ยานยนต์ การตรวจสอบและการเพิ่มประสิทธิภาพ งานซ่อมบำรุงและการบริการหลังการขาย เครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลม การตรวจสอบและการเพิ่มประสิทธิภาพ

ผู้ผลิตรถพ่วงในอเมริกาใต้ลดการใช้พลังงานลงได้ถึง 9% ด้วยการติดตั้งตัวควบคุมส่วนกลาง Optimizer 4.0 ซึ่งมีอัลกอริทึมการควบคุมขั้นสูง ทำให้ Optimizer 4.0 สามารถควบคุมการใช้งานเครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลมหลายเครื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพในห้องเครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลม ช่วยลด SER (ข้อกำหนดด้านพลังงานจำเพาะ) และช่วงแรงดัน ซึ่งได้ประโยชน์ในการประหยัดพลังงานอย่างมาก

ความท้าทาย

ลูกค้ามีระบบควบคุมแบบเรียงลำดับการทำงานที่พัฒนาขึ้นเองเพื่อควบคุมการทำงานของเครื่องอัดอากาศ แต่มักประสบปัญหาในการผลิตอยู่เสมอ เนื่องจากปริมาณความดันลมตกอย่างรุนแรงในสายการผลิต เหตุการณ์นี้ทำให้ลูกค้าเริ่มตัดสินใจติดต่อกับ Atlas Copco เพื่อหาวิธีการแก้ไข

วิธีการ

Trailer_manufacturer
เราได้ติดตั้ง ตัวควบคุมส่วนกลาง Optimizer 4.0 เพื่อทำให้อัตราการไหลและความดันของเครื่องอัดอากาศ Atlas Copco จำนวน 11 เครื่อง และเครื่องคู่แข่งอีก 2 เครื่องมีเสถียรภาพและประสิทธิภาพ การ "ทดลองใช้ Optimizer 4.0" นั้นลูกค้าไม่จำเป็นต้องลงทุนใดๆ ในช่วงแรก Optimizer 4.0 จะช่วยตรวจสอบค่า SER (พลังงานจำเพาะต่อหน่วยการใช้งาน) และแรงดันของเครื่องที่ติดตั้งสมบูรณ์แล้ว ระหว่างการทดลองใช้งาน เราได้ทำการเปรียบเทียบความดันลมที่เกิดขึ้นระหว่างการใช้ Optimizer 4.0 กับไม่ใช้ Optimizer 4.0
ไม่มีตัวควบคุมส่วนกลาง

ไม่มีตัวควบคุมส่วนกลาง

ช่วงความดันลมจากการใช้ Optimizer 4.0

มี Optimizer 4.0

 

Optimizer 4.0 ทำให้แรงดันที่จุดควบคุมมีความเสถียรและลดต่ำลง และเรายังสามารถตอบสนองความต้องการใช้ลมอัดได้ด้วยเครื่องอัดอากาศเพียง 11 เครื่องเท่านั้น แทนที่จะใช้ทั้งหมด 13 เครื่อง Optimizer 4.0 จะทำการหยุดเครื่องของคู่แข่งลงเนื่องจากมีประสิทธิภาพต่ำที่สุด

ผลลัพธ์

ลูกค้าเคยใช้ระบบจัดการแบบเรียงลำดับเองเพื่อจัดการกับการเดินเครื่องปั๊มลม แต่หลังจากลองใช้แล้ว ลูกค้าให้ความสนใจตัวควบคุมส่วนกลางของ Atlas Copco มากกว่า พลังงานต่อหน่วยของระบบลดลงจาก 433 จูล/ลิตร เหลือเพียง 393 จูล/ลิตร ประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ถึง 9% ซึ่งสอดคล้องกับการลดก๊าซ CO2 ลงได้ถึง 42.6 ตัน/ปี การประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานต่อปีคิดเป็น 13,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ (ไม่รวมการสูญเสียโอกาสในการผลิต) ตัวควบคุมส่วนกลางยังช่วยให้เครื่องจักรมีอายุการใช้งานเพิ่มขึ้นและเวลาการผลิตเพิ่มขึ้น ต้นทุนการบำรุงรักษาลดลง เนื่องจากสามารถหยุดการใช้เครื่องจักรลงได้ 2 เครื่องและเครื่องจักรที่ยังทำงานอยู่มีอายุการใช้งานเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังทำให้มีพื้นที่เหลือมากขึ้นในห้องเครื่องอัดอากาศด้วย ลูกค้าพึงพอใจกับทดลองใช้ก่อนตัดสินใจ และลูกค้าตัดสินใจติดตั้ง Optimizer 4.0 ตัวที่สองไปใช้กับโรงงานแห่งที่สอง โดยไม่ต้องทดลองใช้

การประหยัด

13.000ดอลลาร์สหรัฐ/ปี

ประหยัดไฟฟ้าได้ 9%/ปี

42.6ก๊าซ CO2 ตัน/ปี

ลดการใช้พื้นที่

2ลดการใช้จำนวนเครื่องจักร

มีพื้นที่ว่างเพิ่มขึ้น